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反滲透處置含鹽冷凝水的經濟性論文

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國內反滲透膜技術應用的最大領域爲大型鍋爐補給水,以及工業純水、飲用水,電子、製藥、食品等行業反滲透膜的應用也有一定規模。近幾年大型海水淡化、苦鹹水淡化、大型市政及工業廢水處理等領域已成爲反滲透技術應用的重點。目前國外部分真空製鹽企業採用反滲透方法處理冷凝水,實現了廢水的綜合利用,國內在鹽行業製鹽冷凝水的處理上也已起步。

反滲透處置含鹽冷凝水的經濟性論文

反滲透處理含鹽冷凝水方案

含鹽廢水的反滲透處理是將鹽廠製鹽生產過程中產生的製鹽冷凝水,透過反滲透裝置處理後,產品水達到鍋爐用水及市政飲用水標準,從而在根本上實現了鹽廠冷凝水的零排放,透過水資源的閉路有效循環,大大降低水的消耗。國內製鹽企業均自備電站,配有相應的水處理裝置保證鍋爐供水,將原有水處理裝置引入反滲透技術改造後,可進行含鹽水處理,節省部分設備投資。文章以中鹽金壇鹽化有限責任公司的100萬t/a和60萬t/a真空鹽裝置產生的含鹽冷凝水爲例,介紹反滲透技術在真空製鹽行業的應用。

兩套裝置的240蒸發罐、201蒸發罐、301蒸發罐產生的'共計157m3/h高溫水輸送至儲罐,水溫80℃以上,電導率≤100μs/cm。該部分水由於溫度高、水質較好,可外售供周邊工廠作工業用水和浴室洗浴用水。2套裝置進入乏水池的冷凝水共計602m3/h,考慮循環水系統有少量溢流水到乏水池及自然揮發影響,乏水池進入反滲透系統的總水量按600m3/h考慮。水溫約50℃,電導率約1400μS/cm,NaCl含量約0.5%。在預處理過程將其冷卻到35℃以下,水分佈如下圖3所示。該部分水質隨環境和季節的變化波動較小,鹽分較高。透過降溫和反滲透處理後水質達到DD≤100μs/cm。爲滿足中溫中壓汽包鍋爐機組水汽品質要求,水汽質量執行《火力發電廠機組及蒸汽動力設備水汽質量》(GB/T12145-1999)。鍋爐補給水處理系統水質下表1。用反滲透技術改造老制水裝置後,自動化執行程度提高,整個系統執行週期延長,離子交換等後處理工序酸鹼消耗、樹脂更換、設備維修減少。產水水質:濁度≤1NTU,一年內:SDI≤2;三年內:SDI≤4,餘氯≤0.1mg/L。回收率:≥75%脫鹽率:一年內:≥97%(35℃),≥98%(25℃);三年內:≥95%(35℃),≥97%(25℃)。反滲透系統設計3套150t/h出力並列執行設定。產淡水450t/h、濃鹽水150t/h,主要設備包括冷卻塔、超濾系統、反滲透裝置、加藥、清洗系統、水泵、水箱、管道、閥門以及配套的電氣、程控系統等。超濾系統分爲以下幾個單元:超濾保安過濾器、超濾裝置、超濾反洗單元、超濾化學加強反洗單元、完整性檢測單元、化學清洗單元。反滲透系統:超濾出水進入超濾產水箱後經反滲透給水泵增壓後,進入保安過濾器,然後再經高壓泵進入反滲透膜。加藥系統主要包括:凝聚劑系統、加酸系統、加鹼系統、殺菌劑系統、阻垢劑加藥系統、還原劑加藥系統,其中阻垢劑和還原劑加藥裝置是反滲透安全穩定執行的關鍵。

反滲透系統的關鍵是膜元件的選擇,國外知名廠商生產的膜元件脫鹽率高,質量可靠,如陶氏、科氏、海德能、東麗等。目前國內廠商生產的膜元件技術與國外產品仍有較大差距,膜的透水量和脫鹽率相對較低,產水量下降快,質量不穩定。根據反滲透系統執行的大量實踐經驗,要使反滲透裝置成功執行。一是儘可能地提高預處理水平,使給水符合反滲透進水要求;二是安裝足夠數量的膜元件,併合理排列,使每個膜元件都有合理的透水量。膜元件的排列組合合理與否,對膜元件使用壽命有至關重要的影響。膜元件數量少了,將造成單個膜元件的水通量過大,從而縮短膜元件的使用壽命。如果膜元件排列組合不合理,則將造成某一段內的膜元件水通量過大,另一段內膜元件水通量過小,不能充分發揮其作用,這樣,水通量超過規定值,則膜元件的污染速度將加快,造成膜元件的頻繁清洗,縮短膜元件的使用壽命。保安過濾器必須使用,主材用不鏽鋼材質,內裝5μ聚丙烯濾芯,用來去除進水中微小雜質,以免污染反滲透膜。反滲透水再經離子交換等後處理工序,達到鍋爐用水要求。

反滲透改造後水處理系統執行的經濟性

中鹽金壇鹽化有限責任公司按年產60萬t和年產100萬t兩套真空鹽裝置的冷凝水排放狀況,新增投資2400萬元建設了3套150t/h反滲透水處理裝置,處理600t/h的含鹽水,其與原制水工藝相比經濟效益分析如下。水源河水隨着水質的日趨惡化,處理藥劑消耗不斷增加,並且鹽份不能處理完全,除鹽水達不到鍋爐進水水質標準,所以須用部分自來水代替河水,既浪費水資源,又增加制水成本。合計進水308t(河水210t+自來水98t),混牀產水200t,總產水率65%,詳見表4。基礎條件:制水裝置年執行350d,鍋爐用水200t/h,鹽廠供含鹽冷凝水600t/h,外售反滲透水價格2.8元/t,河水取水資源費0.29元/t,自來水3.5元/t,電價0.51元/kWh用反滲透制水新裝置改造取代老制水裝置年直接經濟效益爲:【250t×(2.8元/t-1.57元/t)+200t×(5.75元/t-4.18元/t)】×350d×24h/d=522.06萬元。反滲透濃鹽水回礦量150t/h,現有管道設施可以滿足要求;如果600t/h的製鹽冷凝水不經過反滲透脫鹽處理,無法直接排放,全部回礦需另外鋪設一條回礦距離20km的管道(DN500,PE管道,1.0MPa),將增加投資成本:管道材料費930元/m×20000m=1860萬元,施工費450元/m×20000m=900萬元,合計2760萬元。因此,採用反滲透技術處理含鹽水後可節省回水管道投資2760萬元及相應的折舊、財務、維修、管理等費用。老工藝設備年用自來水98×350×24=823200t,用製鹽冷凝水反滲透處理後這部分水可節約。

結束語

真空蒸發製鹽產生的含鹽冷凝水是製鹽企業必須要解決的環保問題,反滲透水處理工程可以在根本上實現鹽廠冷凝水的零排放,大大降低了水的消耗,減少製鹽冷凝水回礦管網鋪設的投資成本。在有自備電站的基礎上可充分利用廠區原有的水處理設備和場地,僅增加部分廠房、設備和設施,不影響原制水系統的生產執行。工程投產後將減少工藝廢水對環境的污染,減少化學藥劑消耗,提高制水車間自動化執行程度和生產效率。處理後的純水可以進入市政水網,直接產生收益,經離子交換後可作鍋爐用水。反滲透除鹽技術節水效果明顯,技術成熟可靠,經濟效益顯著,將爲製鹽企業在日益激烈的市場競爭中進一步降低成本,實現節能減排發揮積極作用,因此在製鹽行業具有非常廣闊的應用前景。