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關於大型火力發電廠廢水減排工作的探討

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摘要:近年來,隨着地區經濟的迅猛發展,環境污染問題也越來越嚴重,防止環境污染,保護環境,維持生態平衡,已成爲社會發展的一項重要舉措,儘可能減少廢水排放成爲各個生產企業義不容辭的責任和義務。做爲用水大戶的火力發電廠就更應該對廢水進行合理的規劃和處理、採取有效措施來減少環境污染。

關於大型火力發電廠廢水減排工作的探討

關鍵詞:改造 環保 處理

一、廢水減排工作提出的背景

托克托發電公司自2003年1、2號機組分別投產後,以每年兩臺機組的投產速度發展了4年,共建成8臺600MW和2臺300MW的火力發電機組,其中4臺600MW機組凝汽器採用直接空冷技術,並全部採用溼法脫硫工藝。全廠水源由地下水和黃河水供給,地下水主要作爲生活用水,黃河水作爲生產用水。爲了節水減排和達標排放,先後建成了煤泥水處理裝置、工業廢水處理站、生活污水處理站、含油廢水處理裝置、脫硫廢水處理中心、循環水排污水處理站等設施,使得各類廢水都分類處理並進行綜合利用,但是由於裝機容量大,且溼冷機組較多,造成外排廢水較多。2010年,生活水用量180萬噸,黃河水用量約4205萬噸,廢水排放量爲936.3萬噸。爲響應“優化執行、降本增效”號召,透過對公司用水、排水系統進行全面排查發現水資源利用不合理,廢水外排量大;具有很大的節水、減排空間。

二、具體的做法

1、外排廢水回用改造工程

原脫硫用水取自5號、6號水塔,由於脫硫用水量大於5號、6號水塔排污量,造成5號、6號水塔濃縮倍率低,冬季時5號、6號水塔濃縮倍率常低於2倍(正常控制在3.5~4.5倍),造成水的浪費和水塔加藥藥品浪費。改造將外排廢水引至脫硫系統替代循環水作爲水源,既解決外排廢水的問題,又解決了水塔濃縮倍率不均衡的問題。正式投運後,5、6號水塔補水量減少了200t/h,濃縮倍率上升至4.0左右。

2、循環水排污水處理站預處理廢水回用

循環水排污水處理站水源來自一、二期機組循環水排污水,排水作爲二、三、四期鍋爐補給水處理站除鹽水系統水源,廢水直接排向廢水系統。其中預處理廢水主要是由機加池泥水、過濾器反洗水、超濾反洗水等組成,廢水量與投運設備多少有關。改造將循環水排污水處理站過濾器、超濾反洗廢水收集至新建廢水處理沉澱池,經過簡單沉澱處理後補入生水池。超濾自用水量約10%,砂濾自用水量約5%,循環水排污水處理站設備正常消耗水量約爲600t/h,按減少外排15%水量計算,每天可減少外排水量約2200噸,同時節約黃河水量2200噸/天。

3、再生資源回水系統優化執行

再生資源回水原設計經過冷卻、除鐵後回收至呼熱機組凝汽器,由於供汽、回水管路長,再生資源工藝系統硅、鐵含量高,導致再生資源回水不能滿足凝汽器回水水質要求,不能按原設計進行回收,造成熱量和水量的浪費。

對再生資源回水回收系統進行改造,將再生資源回水回收至化學水處理陽牀入口,經過二級除鹽處理後再做爲呼熱機組鍋爐補給水,補至呼熱機組凝汽器。改造後扣去除鹽系統再生自用鹽水,水量回收率在98%以上,熱量全部回收。

再生資源回水回收利用後,按目前每天回收1000噸水量計算,可節約制水費用約2萬元,如系統執行穩定,按設計回收水量60%計算,每天可回水約2400噸,可節約制水費用約4.5萬元。

4、連排疏水回收利用

連排疏水原設計回收至水塔,由於連排疏水水質接近於爐水水質,遠好於黃河水水質,降級使用造成水量的浪費;同時由於連排疏水溫度約80℃,排至水塔造成熱量浪費。改造將連排疏水送至制水系統生水池,使得水量、熱量都得到了有效利用。

5、鍋爐補給水處理站反滲透濃水回收

鍋爐補給水處理站超濾和砂濾原設計反洗用水爲自身設備出水,超濾自用水量10%,砂濾自用水量5%,不僅浪費水,而且造成實際產水量達不到後續反滲透進水量需求。反滲透產水具有含鹽量高,雜質低的特點,能夠滿足超濾、砂濾的反洗水水質要求。透過改造將反滲透產水回收至超濾產水箱和砂濾反洗水池,用於超濾和砂濾反洗用水。鍋爐補給水處理站正常消耗水量爲200t/h,按節約15%水量計算,每天可節約黃河水720噸,年節約黃河水約26萬噸。

6、空冷島噴淋水系統改造

空冷島噴淋用水原設計爲除鹽水,經過實驗對比,將6號機組噴淋用水改造使用循環水排污水處理站反滲透產水,減少了除鹽水的直接消耗;同時改造使用高效的霧化噴嘴,節約了噴淋水量。

7、工業廢水處理站出水綜合利用

工業廢水處理站設備長期帶病執行,出水受灰渣廢水影響而存在不合格情況,無法綜合利用。治理首先對懸浮物含量大的廢水實行就地清濁分離,然後投運了絮凝系統,修復了澄清、過濾設備,使得工業廢水處理站出水合格,最終作爲了中壓服務水水源。實現了綜合利用的目的,可減排廢水100t/h。

8、灰渣廢水治理

長期以來,灰渣廢水外排量較大,影響外排廢水指標。主要是補水自動化程度低,冷卻水用量大,沒有緩衝能力。透過提升緩衝容量,加裝淨水設備,實現渣水系統本身的內部循環,杜絕外排灰渣廢水:一期機組設備對溢流的渣水進行沉澱、過濾,淨化後的渣水做爲密封水泵的水源;二三四期機組對撈渣機槽體實現自動補水,保證不溢流也不影響水封。灰渣廢水自循環後,不再排至工業廢水處理站,大大減輕了廢水處理設備負擔,徹底解決了工業廢水處理站出水水質不合格的問題。

9、生活水治理

全廠生活水統一由地下水供給,一共有11臺生活水泵,總出力爲380t/h。生活水主要供給宿舍樓、辦公樓用水和其他生活區域用水,如食堂等地用水,另外一部分水供給廠外煤場及綠化用水。對生活水系統普查後,發現生活水用量很大,2010年月均供水量達到15萬噸,另外,部分生活水供水、用水管線沒有安裝計量儀器或計量儀器數值失真。

針對生活水系統存在的問題,首先對供水、用水管線進行查漏,共更換、新裝水錶21塊,更換閥門25個;然後對各用水單位進行計量,對人均用水較大的單位採用限供、停供的.方式限期整改,同時將綠化用地下水的系統全部改用黃河水做水源;最後修訂下發了用水管理辦法,設立了監督體系,定期統計用水情況。由此地下水供水量減少到8.8萬噸每月,廠內人均用水量由原來的1.01噸/人・天降爲0.37噸/人・天,減少消耗地下水約6萬噸/月;停運5臺取水泵,年節約電能192720kwh。

10、循環水排污水治理

公司循環冷卻水採用的是開式循環冷卻水系統,爲了節水,循環水濃縮倍率都控制在3.5~4.5之間。按設計, 1、2號水塔循環水作爲消防服務水蓄水池、循環水排污水處理站水源,供水量在750t/h左右; 3、4號水塔循環水作爲二期消防蓄水池水源並可以排污至6號水塔,總排水量在400t/h左右; 5、6號水塔循環水作爲全廠脫硫、三四期中壓服務水、四期消防蓄水池水源,總排水量在800t/h左右; 11、12號水塔循環水作爲輸煤、除灰、脫硫系統水源,供水量約50t/h。

循環水系統存在的問題主要是,循環水濃縮倍率不均衡,總體偏低,部分冷卻水塔還需要開排污調節濃縮倍率。主要是由於各水塔循環水取水量不均衡, 5、6號水塔取水量較大,除了凝汽器冷卻用外,還要給脫硫系統650t/h、中壓服務水系統150t/h,總供水量約爲800t/h;1、2號水塔供給循環水排污水處理站650t/h、供一期中壓服務水系統100t/h,總供水量爲750t/h;而3、4號水塔循環水只是透過DN350的管路排向6號水塔,排放量不超過400t/h。11、12號水塔循環水只供給輔助系統60t/h。根據經驗數據,在現在的濃縮倍率控制標準下,大水塔排污量在300t/h左右較合適,低於此數值的冷卻塔循環水的濃縮倍率會超標,高於此數值的水塔濃縮倍率會偏低。另外, 5、6號水塔只是作爲三、四期機組的小機凝汽器循環水冷卻,蒸發量較小,而水塔本身設計容量又較大,因此本身濃縮水平較低。

針對循環水排污水存在的問題,對全廠循環水系統進行全面排查,將一期機組冷卻塔只供循環水排污水處理站作爲化學制水水源;將二三四期機組冷卻塔循環水排污水供脫硫系統使用,二期機組冷卻塔循環水至6號水塔敷設排污管作爲調節。

自完成此項工作後,實現了1~6號冷卻塔不排污,與2010年相比,每年可減排廢水135.32萬噸。

11、化學廢水治理

爲了降低一期鍋爐補給水處理站自用水率,考慮到水源爲水質較好的黃河水,將反滲透濃水回收作爲超濾反洗水,增加廢水利用梯次,月減排廢水3.6萬噸,減少黃河水用量3.6萬噸/月。

爲了降低循環水排污水處理站自用水率,將超濾反洗水回收至生水池循環利用,提高廢水梯級利用率,月減排廢水10萬噸,減少黃河水用量約10萬噸/月。

12、脫硫廢水綜合利用

脫硫廢水是全廠水系統最末環節,水質最差,排放量約60t/h。脫硫廢水經過沉澱、絮凝處理後進行綜合利用。改造代替工業水作爲幹灰加溼攪拌水源,分別給一二三四期灰庫、灰場、場外輸灰7號轉運站做抑塵、噴淋使用,目前執行良好。

三、結論

如上各項改造措施在2013年實施以後,節約生水和減排廢水方面效果突出,與2010年相比,2013年發電綜合水耗下降了18%,排水率下降了48%。經濟、環保效益突出。按照黃河水1.5元/噸,地下水2.0元/噸,廢水0.6元/噸估算,與2010年相比,2013年節約水費、排污費合計1428萬元以上,實現了較好的經濟效益和社會效益。