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項目部技術工作總結

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渝懷項目部於2015年2月正式成立,主要擔負工程:武隆隧道進口1600m的開挖、襯砌、10000m3站場路基及23m長涵洞一座;在局指及上級領導的關心指導下,在項目部黨委的正確領導下,透過全體參戰員工的共同努力,齊抓共管,經過近兩年施工,截止2014年12月底,已完成涵洞、站場路基及其附屬工程,隧道完成開挖1400m,襯砌760m,鋪底1140m;兩年中特別是在隧道施工中,我們緊緊結合工程實際,採取了針對性的特色的技術與管理措施,工作中力求做到:超前謀劃,規範運作,管理到位,科學決策,監控有力。以技術攻關爲先導,不斷進行技術創新,使我項目部無論從施工安全、施工質量、施工進度都始終處於局各兄弟單位前列,同時鍛鍊、培養了一批隧道施工技術人才。現就我項目部工作總結如下:

項目部技術工作總結

一、工程施工質量

渝懷項目部一成立,就確定了武隆隧道“開工必優,一次成優,確保部優,爭創國優”的質量管理目標。爲保證質量目標的順利實現,首先,我項目部編制了<<實施性施工組織設計>>和根據iso9002質量檔案要求制定了質量計劃,確定了質量目標、質量方針和創優規劃。其次,在施工過程中用iso9002標準強化項目內部管理,建立了全員、全過程、全方位的質量保證體系,廣泛開展羣衆性qc質量管理小組,加強對技術資料檔案的管理,同時,嚴格採購控制,確保原材料質量關,從而使工程質量不斷提高。第三,開工前在認真進行設計檔案嚴格審覈的基礎上,由技術人員向施工隊交底(設計意圖交底、施工方案、質量標準交底、創優工藝措施交底),編制關鍵工序作業指導書並下發到施工隊,開工前對工班長及以上的技術人員進行工前培訓,使其工作中有章可循。第四,嚴格執行“三檢”制度,加強現場檢驗、測量、試驗設備的控制,嚴格施工質量標準,實行內部定期考覈,不定期檢查,內部旁站監理制度及質量獎罰制度,加大了現場監控力度,確保了施工中每一環節始終處於受控狀態,使工程質量上升到新的水平,確保武隆隧道創優目標的實現。

目前,按照項目部編制的鑽爆設計施工的上導坑開挖,正已每天8m的速度向前掘進,爆破效果良好,周邊炮眼儲存率高達90%以上,超欠挖控制在+5cm之內,爲後期襯砌順利進行打下了良好基礎,節約了工程成本,預計2014年2月5日前能夠順利貫通。隧道襯砌因襯砌斷面多達10種,變換臺車模板頻繁,一定程度上影響了襯砌的順利進行,但由於對襯砌施工的每道工序(包括防水板的施作、臺車模板淨空檢查、砼攪

拌、運輸、入模、平倉振搗等)及原材料均嚴格把關,保證了隧道襯砌幾何尺寸符合設計要求,成洞地段經由總指委託鐵二局檢測的結果表明,武隆隧道進口襯砌優良,在其它兄弟單位襯砌均不同程度出現裂紋(縫)時,我項目部施工的隧道襯砌無一處出現裂紋(縫)、滲水漏水,達到總指提出了襯砌質量“內實外美,不滲不漏”。對隧道的附屬工程及洞外臨時工程,我們始終以永久工程的質量標準進行控制,樹立了項目部的質量信譽。

二、項目部技術管理

我項目部的所有技術人員根據隧道各施工工序做了明確分工,明確了每個人的工作職責內容及要求標準。施工現場實行技術人員24小時輪流值班制度,確保施工現場始終處於受控狀態。同時項目部技術人員在現場進行技術指導、檢查落實中不斷提高自身的技術管理水平,在實踐中豐富充實自已的隧道施工經驗。

三、項目部技術開發

針對施工中遇到的問題,由項目部成立科技攻關小組,進行新技術、新工藝的開發和利用,取得了較好的實施效果。

1、淺埋軟弱圍巖隧道進洞施工技術

針對武隆隧道進口76m長軟弱淺埋段(厚5~8米)土體結構特點,施工中透過綜合運用地表深孔預注漿、φ89大管棚超前注漿預支護技術對地層進行預加固,改善了土體的物理力學性質,提高了土體的自穩性和承載力,達到了加固地層的目的。在掘進過程中又成功運用了三臺階分層開挖(上臺階環狀開挖,予留核心土,中下臺階左右交錯開挖)、全環格柵鋼架、砼臨時拱牆襯砌、基底注漿、仰拱跳挖施做等一系列技術,成功解決了公路動載下、淺埋軟弱圍巖地段隧道進洞的.安全施工難題。

2、豎井輔助通風技術的應用

爲解決長距離獨頭坑道通風對隧道全程的污染,儘量減少對襯砌臺車處人員正常施工的影響,結合地形條件,於洞口701米施作一直徑1.5m專用通風豎井,經使用,效果明顯:對瓦斯及掌子面爆煙及各種機械尾氣進行了有效攔截,特別是2014年11月21日凌晨3:30發生瓦斯燃燒以來,利用瓦斯比重較小及洞內外溫差,瓦斯自行升空排出,經對豎井口採用便攜式瓦斯檢測儀測試,瓦斯濃度達0.3%,對加速掌子面瓦斯、排煙效果非常明顯,縮短了工序循環作業時間,保證了後續工序的安全順利進行,加快了施工進度,降低了工程成本。這是我局隧道施工中第一次採用此項技術。

3、瓦斯隧道施工技術

武隆隧道進口段設計爲無瓦斯隧道(工區), 2014 年11月21日凌晨 3 點,在進

行錨杆鑽孔和鋼筋焊接的初期支護施工時,發生瓦斯燃燒事故。對隧道內瓦斯氣體的各項參數進行量測,瓦斯涌出量爲3600m3/ h,圍巖裂隙瓦斯濃度40~60%,工作面前方瓦斯壓力較大,根據《鐵路瓦斯隧道技術規範》和《煤礦安全規程》對瓦斯隧道(礦井)的界定,武隆隧道屬瓦斯隧道且不排除瓦斯突出的可能。

發生瓦斯燃燒事故後,單位主管領導不等不靠,在保證洞內安全的情況下,一方面積極跑設計院出變更紀要,一方面到渝懷線有瓦斯隧道施工的各兄弟單位進行參觀取經,並邀請對瓦斯隧道施工有豐富經驗的專家到現場講課。根據瓦斯隧道施工特點及變更要求,各業務部門通力協作,先後編制了《瓦斯隧道施工安全措施》及《實施性施工組織設計調整方案》,購置並及時更換各種防爆設備及礦用安全炸藥、起炮器、瓦檢儀、導通表、防爆型局扇、防爆電纜、風速表等一系列防爆產品, 2014年12月3日正式向前掘進。相關瓦斯隧道施工論文材料正在進一步的收集與整理當中。

四、明年技術工作目標:

1、繼續貫徹執行iso-9002標準,加強現場監控,使現場施工始終處於受控狀態,保證項目部質量目標的實現。

2、建立、完善各項技術管理制度,進一步明確每個技術人員的權利與職責,充分調動技術人員的工作積極性、創造性。

3、加強新技術、新工藝的開發和利用。

4、加強項目部技術人員的教育和學習,努力提高技術人員自身的素質,爲我處培養一批合格的隧道施工技術人才。

  中鐵十四局三公司渝懷項目部

  12月1日