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如何解決數控機牀加工精度異常的故障?

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數控機牀加精度異常的故障?

如何解決數控機牀加工精度異常的故障?

生產中經常會遇到數控機牀加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強、診斷難度大。導致此類故障的原因主要有以下方面:

1)機牀進給單位被改動或變化

2)機牀各軸的零點偏置(NULLOFFSET)異常

3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常

4)電機執行狀態異常,即電氣及控制部分故障

5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人爲因素,也可能導致加工精度異常。

1.系統參數發生變化或改動

系統參數主要包括機牀進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控系統,其進給單位有公制和英制兩種。機牀修理過程中某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,由於機械磨損嚴重或連結鬆動也可能造成參數實測值的變化,需對參數做相應的修改才能滿足機牀加工精度的要求。

2.機械故障導致的加工精度異常

一臺THM6350臥式加工中心,採用FANUC0i-MA數控系統。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中瞭解到:故障是突然發生的。機牀在點動、MDI操作方式下各軸執行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認爲,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。

(1)檢查機牀精度異常時正執行的加工程序段,特別是刀具長度補償、加工座標系(G54~G59)的'校對及計算

(2)在點動方式下,反覆運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音異常,特別是快速點動,噪聲更加明顯。由此判斷,機械方面可能存在隱患。

(3)檢查機牀Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定爲1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作爲起始點的正向運動,手脈每變化一步,機牀Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機執行良好,定位精度良好。而返回機牀實際運動位移的變化上,可以分爲四個階段:①機牀運動距離d1>d=0.1mm(斜率大於1);②表現出爲d=0.1mm>d2>d3(斜率小於1);③機牀機構實際未移動,表現出最標準的反向間隙;④機牀運動距離與手脈給定值相等(斜率等於1),恢復到機牀的正常運動。

無論怎樣對反向間隙(參數1851)進行補償,其表現出的特徵是:除第③階段能夠補償外,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機牀的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大。

分析上述檢查,數控技工培訓認爲存在幾點可能原因:一是電機有異常;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙。爲了進一步診斷故障,將電機和絲槓完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。電機執行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲槓時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經拆檢發現其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換後機牀恢復正常。

3.機牀電氣參數未優化電機執行異常

一臺數控立式銑牀,配置FANUC0-MJ數控系統。在加工過程中,發現X軸精度異常。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啓動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啓停時不太明顯,JOG方式下較明顯。

分析認爲,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常。利用FANUC系統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了補償;調整伺服增益參數及N脈衝抑制功能參數,X軸電機的抖動消除,機牀加工精度恢復正常。

4.機牀位置環異常或控制邏輯不妥

一臺TH61140鏜銑牀加工中心,數控系統爲FANUC18i,全閉環控制方式。加工過程中,發現該機牀Y軸精度異常,精度誤差最小在0.006mm左右,最大誤差可達到1.400mm.檢查中,機牀已經按照要求設定了G54工件座標系。在MDI方式下,以G54座標系執行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待機牀執行結束後顯示器上顯示的機械座標值爲“-1046.605”,記錄下該值。然後在手動方式下,將機牀Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執行上面的語句,待機牀停止後,發現此時機牀機械座標數顯值爲“-1046.992”,同第一次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm.按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反覆執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認爲故障原因爲Y軸重複定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統參數等有問題,但爲什麼產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警資訊呢?進一步檢查發現,該軸爲垂直方向的軸,當Y軸鬆開時,主軸箱向下掉,造成了超差。

對機牀的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸鬆開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸鬆開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機牀故障得以解決。